從電機自身情況看,電機振動值大主要和轉(zhuǎn)子的動平衡情況有關(guān)。
從電機外部情況看,電機和主機的安裝質(zhì)量、對中情況、基礎(chǔ)的剛性不足、電機和基礎(chǔ)的固有頻率接近等等問題也同樣會造成電機的振動值超標。
注意:當空試電機振動值合格而帶載后電機振動值超標時,應(yīng)先排查電機之外存在的問題。
(1)電機軸承原因。
某些設(shè)備廠家在安裝電機聯(lián)軸器時,采用了冷打方法(不是采用加熱聯(lián)軸器后熱套的方法),造成軸承滾道和保持架損傷,造成電機振動值超標。
在用戶現(xiàn)場吊裝過程中不正確的吊裝方法(如電機快速的落地、發(fā)生碰撞等),也會造成軸承滾道和保持架損傷,造成電機振動值超標。
電機在項目現(xiàn)場長時間放置,注油嘴、注油管缺失,電機軸承進水生銹、潤滑脂變質(zhì),上述因素都會造成電機振動值超標。
(2)設(shè)備基礎(chǔ)剛性不足
設(shè)備公用底座的剛性不足,或公用底座下的混凝土基礎(chǔ)剛性不足,電機通電后測量振動值超標,此時需要通過加固基礎(chǔ)來解決振動值超標問題。
國家標準GB10068-2008《軸中心高為56mm及以上電機的機械振動 振動的測量、評定極限值》規(guī)定剛性安裝應(yīng)符合以下要求:在電機底腳上(或在座式軸承或定子底腳附近的底座上)的水平與垂直兩方向所測得的最大振動速度應(yīng)不超過在鄰近軸承上沿水平或垂直方向所測得的最大振動速度的25%。
(3) 底座平面度超差
公用底座平面不平,電機放在底座上或電機把緊在底座上,通電后電機振動值超標。松開電機的全部或部分底腳螺栓后振動值正常,再次把緊時振動值又超標。
a、電機在現(xiàn)場安裝過程中,對中找正時用大錘用力擊打電機底腳。
b、找正時電機底腳沒有墊平、墊實,安裝過程中用力把緊電機底腳螺栓。
上述情況都會造成電機底腳變形,軸承非正常受力,通電后電機振動值超標。
電機機座在工廠內(nèi)加工時,是在銑床上一次加工完成,所以不應(yīng)懷疑電機的底腳出廠時不平。
當發(fā)現(xiàn)電機底腳被把變形后(肉眼觀察并用塞尺檢查、放在平臺上檢查),解決方法是重新對電機底腳平面上銑床加工。
(4)電機軸的撓度發(fā)生變化
一般發(fā)生在高壓2極電機、滑動軸承電機,在用戶現(xiàn)場(庫房)長時間放置、或停用后,沒有定期將電機軸旋轉(zhuǎn)180 °,造成電機軸的撓度變大(彎曲),通電后電機振動值超標。
解決此類電機振動值超標的問題,一般情況下需要重新對轉(zhuǎn)子做動平衡,可以降低電機振動值。
(5)電機和基礎(chǔ)固有頻率接近
電機和基礎(chǔ)的整體固有頻率與電機的1倍頻或2倍頻接近(避開率不夠),電機通電后也會引起振動值超標;可以通過振動檢測(頻譜分析)來確定,此時需要通過加固基礎(chǔ)來解決振動值超標問題。
(6)電機單試振動值合格,帶負載后振動值超標。
主機的旋轉(zhuǎn)部件(轉(zhuǎn)子)和電機轉(zhuǎn)子對接后,對中符合標準要求,但是由于整個軸系的殘余不平衡量大,所產(chǎn)生的激振力引起電機振動值超標。
此時可以把聯(lián)軸器脫開,把兩個聯(lián)軸器中的任一個旋轉(zhuǎn)180度后,再把兩個聯(lián)軸器聯(lián)接后試機,振動值會下降。
(7)對中問題
電機和主機的聯(lián)軸器沒有問題,但是對中偏差大,造成電機振動值超標。